降低横管初冷器阻力的有效方法
山东博宇重工科技有限公司生产制造维修初冷器多年,积累了大量的经验,现将公司技术老师讲授的降低初冷器阻力的好方法分享给大家,建议大家收藏。
1.煤气净化流程
煤气净化采用了焦化企业常用的流程,即煤气→竖管喷洒→横管初冷器→电捕焦油器→煤气鼓风机→脱硫塔→洗氨塔→洗苯塔→部分煤气回炉。另一部分煤气经常压脱硫→水洗→气柜→甲醇。
初冷器承担着煤气降温、除焦油和除萘的多重任务,是煤气生产中的重要环节,阻力变大后会增加煤气鼓风机的负荷,降低焦炉负压煤气管道的吸力,严重时会造成煤气不能顺利导出,影响到全系统的正常运行。一般焦化厂的初冷器阻力较低,通常利用自身产生的轻质焦油喷洒除萘和降低阻力。而我厂由于没有轻质焦油,因此无法实现连续的正常在线冲洗。这样,初冷器运行24~48h后就要进行冲洗。若采用喷洒液和蒸汽升温的方式,一次冲洗时间长,采用了热煤气升温冲洗的方式,可使冲洗速度大大快,且效果较好。但由于冲洗时采用了热煤气,造成煤气中的萘等杂质后移,给洗涤系统带来无法消除的影响,只能靠间歇清理的方式维持运行。
上述流程尽管有较大的缺陷,但是还可以保持系统的连续运行。但是在2009年底初冷器持续出现的大阻力,煤气无法正常导出,迫使焦炉放散,后续系统的煤气质量难以保证。
2.原因分析
2.1 设备方面
我公司初冷器的煤气进口管位于初冷器顶部正中,顶部喷洒液的10个喷头安装在煤气进口管管的四周,喷头为DN25的溅液式,喷洒液流量在20m3/h左右,平均每个喷头的喷洒量约为2m3/h。由于煤气进口管的直径大,该流量无法喷洒到煤气进口管的下方,长时间的积累造成了初冷器顶部积存有大量杂质,只有初冷器边缘部分的煤气能顺利通过,使得初冷器的操作恶化,过气量少,进而造成焦炉集气管压力高,焦炉炉顶长期放散。不仅恶化了焦炉操作条件和污染了周围环境,而且损坏了焦炉炉体。
2.2 工艺方面
初冷器运行过程中,采用焦油氨水分离后的部分轻质焦油喷洒煤气,以冷凝焦油和萘,喷洒液温度在76℃左右,单台初冷器喷洒液的流量为30m3/h,分中部和顶部两路喷洒,但因流量较小,对附着在换热管壁上的焦油、萘的冲洗效果并不理想,特别是顶部喷洒量小,时间长了就会造成顶部及中下部管间的杂质积存;初冷器冲洗时采用热煤气升温,喷洒液配合冲洗,效果不明显时也采用蒸汽加热升温,少量的喷洒液不足以将顶部及中下部杂质清除,随着时间推移,积存的杂质在反复升温、冷却的过程中物理结构发生变化,致密度及粘度增加,堵塞初冷器加热蒸汽管线,即使采取蒸汽加热冲洗,效果也不显著,造成初冷器煤气流道截面积减小。
2.3 设计方面
我公司初冷器设计高度30m,喷洒液泵的设计流量120 m3/h,分顶部和中部两部分喷洒,因初冷器高度问题,在运行中发现喷洒效果并不好,初冷器运行周期短,需要经常冲洗,冲洗下来的液体中含有大量杂质,说明喷洒液量不足,只能增加喷洒液量才能保证初冷器的正常运行。
3.改造措施
3.1 初冷器的改造
将初冷器逐台与系统隔离进行改造。对于隔离的初冷器,首先在顶部煤气进口管与喷洒液喷头之间开口,清理初冷器顶部积存的杂质。同时调大喷洒液喷头的管径,并增加侧向开口,以增加喷洒量,使能喷洒到煤气进口管的下方。对顶部蒸汽喷头也进行了改造,并于喷洒液管道串联,在顶部不用蒸汽时可兼做喷洒液喷头,以增加顶部喷洒量和喷洒面积。清理结束后,将顶部开口改造为人孔,便于以后检查。
3.2 喷洒液管线改造
原来,从喷洒液泵来的喷洒液分为上下两根管线,分别进入初冷器的顶部和中部喷洒。现将顶部喷洒液管直接接至冷凝液泵,用初冷器等设备冷凝下来的冷凝液喷洒,以增加喷洒量。而来自喷洒液泵喷洒液只喷洒初冷器的中部,改造后流程见图1。
3.3 工艺控制
由于喷洒液量的增加,工艺控制的参数也有作了如下改变。
(1)现场操作人员应时刻注意初冷器的下液情况,出现堵塞后要及时疏通下液管道,保证下液通畅,防止初冷器底部积液造成煤气管道内窜液。
(2)在保证初冷器下液正常的前提下,尽量提高喷洒液量。
(3)控制室应时刻注意初冷器上下压力变化及各溶液贮槽的液位变化,配合好现场工作。
(4)现场和控制室应互相配合,及时调节,保证各溶液贮槽的液位稳定。
4.改造效果
经上述改造后,初冷器系统阻力下降,煤气输送量增加,焦炉长期放散的问题得以解决,鼓风机前吸力也明显降低。同时,由于引入了初冷器等设备的冷凝液喷洒,后续系统的萘沉积也有所减轻。
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